PCBA貼片廠匯入SMT首件檢測儀後效果怎麼樣?

效率科技發表於2020-06-12

 某公司PCBA貼片廠以前做首件檢測有兩種方法:

   第一:等待首件作業人員量測完成之後再生產,這樣做可確保萬無一失。這種作業方式需要兩個人配合,一個人看BOM 報位號,一個人在板上找位號量測,並報給看BOM人並手工記錄測試值,這樣檢測速度太慢,會嚴重損失生產工時。

   第二:一邊做首件一邊生產,如果發現問題後再補救(一般客戶不允許工廠採用這種方式),這種做法雖然可以節省生產工時,但存在一定的品質風險。因此如果可以大幅度提高首件檢測速度就可以大大提升生產效率。

  該公司的首件測試需要2個共同作業:一個人看BOM報位號,一個人在PCB板上找位號量測,並將測試結果報給看BOM的人員,看BOM的人員再手動將測試值記錄在首件報表上。

  後來經過評估,匯入了效率科技的 ,此測試儀僅需要一個人員用表筆夾住需要測試的元件,其它工作全部由機器自動完成。

  一、檢測速度如下:

  檢測模式   元件點數 傳統方式人工做首檢   
人(分)
使用 效率科技 E680  做首檢
(分)
提升效率
1 樣品全查模式 400 500 60 30 50%
2 600 700 90 50 44%
3 900 1000 150 60 73%
4   樣品抽檢模式 400 500 30 20 33%
5 600 700 40 25 37%
6 900 1000 60 30 50%

  二、公司在匯入了效率科技E680首件測試儀後的評估結果如下:

  1. 人力方面:

  按每日2班,每班節約1人計,共節約2人/天,節約成本合計6000元/月。

  2. 時間方面:

  按每日2班,每班轉產8次,每次節約0.5小時計,每天共節約8小時(此處節約的人工成本未計)。在節約的8小時中,產能保守按20000點/小時計,單價保守按0.01元/點計,小計200元/小時(即1600元/天),節約成本合計32000元/月。

  以上合計節約成本:38000元/月

  (說明:以上資料按8條SMT生產線,人員工資按3000元/月計算,工作時間按20天/月計算,PCBA元件點數按500點計算。)

  這還只是一個月的節約成本,如果是1年,2年...長久這麼下去,那這個就超乎想象了!


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